GEA分油機排渣后電流大故障探討
時間:2022-06-15 16:22:39
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gea分油機由于結(jié)構(gòu)簡單、使用可靠、維修方便,所以在船上得到廣泛使用。此設(shè)備常見的故障原因有保養(yǎng)不到位、處理的油質(zhì)量發(fā)生變化,但保養(yǎng)周期和軟件設(shè)置沒做相應(yīng)變化、備件質(zhì)量不達標、軟硬件安裝環(huán)境惡劣或者傳感器、檢測探頭損壞或檢測功能性缺失等,這些原因所造成的故障較為常見,但也偶有一些不常見的故障出現(xiàn),本文從工作入手分析故障案例與同人交流探討。
1分油機主要組成部分
分油機的主要組成包括:驅(qū)動電機(DriveMotor)、傳感器模塊(SensorBlocks);電磁閥組件(SolenoidValves)、立軸組件(SpindleComp)、離合器組件(CentrifugalClutch)、離心和液體傳感泵(Centripetal&SensingLiquidPump)、分離筒(Bowl)、傳動皮帶(DriveBelt)及監(jiān)測、反饋、控制系統(tǒng)的軟、硬件等,見圖1。圖1GEA分油機主要組成部分驅(qū)動電機的主要作用是為整個系統(tǒng)提供穩(wěn)定可靠的動力源。離合器組件確保驅(qū)動電機在啟動的時候可以通過皮帶的傳動,把來自電機的旋轉(zhuǎn)動能緩慢可靠的施加到立軸上。離心泵和液體傳感泵都是利用自身旋轉(zhuǎn)的動能把相應(yīng)的液體(分離后干凈的液體和分離出來的水分)泵送至相應(yīng)地方,使設(shè)備能連續(xù)運行。分離筒的作用是利用高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力,使工質(zhì)中的水、雜質(zhì)、不同的液體分開。傳感器模塊是監(jiān)測設(shè)備的工作條件并把監(jiān)測的情況反饋給中央處理單元。傳動皮帶把電機的旋轉(zhuǎn)動能傳遞給立軸,同時使電機和立軸既相互聯(lián)系又能保證相對的獨立性。
2故障案例
2.1故障現(xiàn)象
本船所用分油機設(shè)備為2014出廠,型號為GEAOSE5-91-037/5。某日夜間機艙巡視檢查時發(fā)現(xiàn)No.1滑油分油機的電流比平時大一些,具體故障現(xiàn)象見圖2和3。據(jù)機艙分油機主管人員描述,當(dāng)時觀察到分油機手動排渣,電流就不正常了,除此之外沒有其他故障報警或故障現(xiàn)象。
2.2故障分析
該型號的分油機正常運行時的電流為4.2~4.8A,而故障時的電流為8.6A左右,較正常值大近1倍。現(xiàn)在根據(jù)大管輪的第一現(xiàn)場描述,作如下分析。第1種原因:可能是排渣造成的(比較常見,也符合機艙分油機主管的現(xiàn)場描述),分離筒內(nèi)部渣漬太多,引起運轉(zhuǎn)不平衡(一般會伴有分油機本身抖動),進而阻力過大,導(dǎo)致電機電流過大。對分油機進行解體工作,在解體過程中發(fā)現(xiàn)分離筒比較干凈,與先前的分析不符,故排除此項原因。第2種原因:可能是立軸軸承損壞(一般也會伴有分油機本身抖動),造成運行阻力過大,進而導(dǎo)致電機電流過大。因此,手動盤轉(zhuǎn)立軸,但并沒發(fā)現(xiàn)有滯阻感和頓挫感,拿掉分離筒,開啟分油機,讓分油機馬達僅帶動立軸旋轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)電流還是大(8.4A左右),而且運轉(zhuǎn)時也未發(fā)現(xiàn)立軸抖動,運轉(zhuǎn)也很平穩(wěn),這說明立軸本身也正常。至此第二種原因排除。第3種原因:馬達自身問題導(dǎo)致電流過大,如馬達彈子盤損壞(一般馬達會發(fā)熱和抖動)、馬達缺相(啟動困難同時伴有嗡嗡的響聲)、接觸電阻大或者馬達繞組線圈的三相電阻不平衡等。對此,拿掉分油機皮帶,然后再開啟分油機馬達,僅馬達空轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)顯示電流仍然較大(8.4~8.6A),至此原因比較明朗,問題的原因可能在馬達。但進一步分析,如果馬達電流出現(xiàn)近1倍的增長,那么馬達發(fā)熱量會成倍增加,但這種現(xiàn)象并沒有發(fā)生(實際上馬達外壁溫度大概50~60℃),而且馬達運行平穩(wěn),也沒有較大抖動和聲響異常,這就排除馬達缺相、彈子盤軸承損壞的問題,說明馬達自身可能沒問題。為進一步解決這種矛盾,用鉗型電流表測量馬達運轉(zhuǎn)電流4.6A左右,三相均衡,同時把這臺馬達的電流與正常運轉(zhuǎn)的另一臺(No.2滑油分油機)馬達電流進行比較,發(fā)現(xiàn)基本一樣,所以馬達的接觸電阻大和繞組線圈三相電阻不平衡的原因也排除。綜上考慮,馬達確實沒有問題,排除第3種原因。第4種原因:馬達的測量電路、轉(zhuǎn)換電路或者顯示部分有問題。檢查線路圖發(fā)現(xiàn)馬達電流由電流互感器(見圖4)測量并轉(zhuǎn)變?yōu)?~1A的電流,然后0~1A的電流再送到T1轉(zhuǎn)換器(見圖5),經(jīng)T1轉(zhuǎn)變?yōu)?~20mA的模擬量,該模擬量再送到K1(見圖6)的模擬量輸入通道AI0-1,模擬量信號在此,再轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電流值進行顯示。圖7為電路圖。因此,最終將故障鎖定在這3個地方。
2.3故障解決
確定問題可能出現(xiàn)在這3個地方后,進一步分析這3個可能的原因。電流互感器出問題的可能性較小,因為顯示屏上還能正常顯示出電流的波動,僅是值偏大,而不是顯示為0或者無窮大。如果是電流互感器有問題,一般是斷路或者是短路,顯示屏顯示為0或無窮大,顯然造成的故障現(xiàn)象和觀察到的故障現(xiàn)象不一樣,所以故障肯定出在T1或K1上。T1是把0~1A的電流轉(zhuǎn)換成4~20mA的模擬量,K1是對4~20mA的模擬量進行相應(yīng)轉(zhuǎn)換和顯示,二者都極有可能是真正原因,無法從理論上進行進一步排除,實際也很難進行測量。所以,對T1和K1進行逐一替換排除,最后發(fā)現(xiàn)故障為K1,K1在證據(jù)確鑿、事實清楚的情況下,終于被定位。
2.4總結(jié)啟示
通過這一故障分析解決的過程,不難發(fā)現(xiàn)由于船上的分油機間工作環(huán)境惡劣(高溫、高濕),分油機本身和船體也都是復(fù)雜的振動源,如果這些有害源出廠設(shè)計時處理不好或后期修理過程中未達到使用要求,電氣方面也經(jīng)常會發(fā)生一些問題、產(chǎn)生一些故障。所以,當(dāng)設(shè)備發(fā)生問題時也要及時向這方面考慮、分析,另外還要及時更換一些老化的部件,這樣就會減少一些突發(fā)的故障,使設(shè)備的工作更加可靠。
3結(jié)束語
1)當(dāng)常用設(shè)備出現(xiàn)不常見的問題時,要從故障的實際現(xiàn)象出發(fā),結(jié)合理論知識,思路清晰地去逐一排除故障原因,不要盲目地去擴大問題的范圍,從而使產(chǎn)生問題的原因由一兩個變成七八個,在這七八個“真假悟空”中迷失了自我,而導(dǎo)致問題不能得到及時有效的解決。2)對于出現(xiàn)的故障,要從紛擾的現(xiàn)象中分析出具體的幾個原因,然后再結(jié)合解決問題的實際過程中的現(xiàn)象,及時對前面分析的原因進行排除,理論聯(lián)系實際,實踐驗證理論,形成解決問題閉環(huán),抓住主要矛盾,抽絲剝繭,層層推進,這樣剩下的問題就會越來越少、越來越清晰明朗,才能離真相越來越近。3)要在遇到問題、解決問題的過程中學(xué)會總結(jié)問題,掌握事物發(fā)展的基本規(guī)律,做到事半功倍、馬到功成。4)要經(jīng)常對電子器件進行檢查,及時更換老化嚴重的部件及申請備件。
作者:康以宣 單位:上海中波輪船股份公司
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