油田油藏工程節能降耗做法及效果

時間:2022-12-04 09:02:48

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油田油藏工程節能降耗做法及效果

1優化水井綜合調整方案

1.1細分注水方案

“十二五”以來,大慶薩中油田加大細分調整力度,緩解層間矛盾,提高注入水利用率,有效挖掘動用差油層潛力。主要做法是在考慮注水井層間吸水差異、動用狀況、隔層厚度的同時,還重點考慮了周圍采油井生產狀況,針對“三高”井區、“兩低”井區、措施井區、匹配調整井、配合注聚井、層間矛盾突出井、管柱多年未動井、層段性質多年未變井進行細分。重點在油層間縱向動用差異較大的加密小井距區、高含水區、二類油層封堵區、套損區、鉆降區、高壓注水區等區域,針對區塊、井組特點,做好細分及層段重組,確保注水效果。5年間共實施以“穩油控水”為主細分調整井1393口,共控制無效注入水92.4×104m3。

1.2下調注水量方案

在各區塊油井壓力、產液量、含水相對較高的井區中,“三高”井組內平面矛盾、層間矛盾較突出,有高滲透層的存在,因此要對高含水層進行下調水量。或對堵水井層、長周期關停井、套損部位所在層段、協調注采平衡區井、匹配調整等井區進行下調注水量。“十二五”期間共實施方案井5338口,控制無效注入水495.5×104m3。

1.3深調剖

聚驅應用精細地質研究成果、井間試井等大孔道識別技術,對油層吸水不均勻,層內、層間吸水差異大,高滲透層突進的井組實施正向、反向深調剖。通過實施深調剖,從注入、采出端注入調剖劑,調堵高滲透層,以調整改善油層動用狀況。同時,對已調剖注入井連通采油井結合實施堵水,以減少無效、低效注采循環。例如,2014年聚驅分別在某區塊二類油層,重點優選河道砂較多、注入壓力低、層內層間矛盾突出的井組進行了體膨顆粒深調剖。共實施50口井,調剖目的層吸水比例由調前的72.22%下降到調后的16.59%,并且薄差層吸水比例得到明顯改善。注入壓力平均上升1.4MPa,日實注下降331m3,全年節約注水量4.65×104m3。“十二五”期間已實施141口井,控制無效注水21.5×104m3。1.4淺調剖水驅對層段內吸水差異較大又無法再細分的注水井實施淺調剖,可以增加含水相對較低層段吸水量,減少高含水層段的注水,以緩解層間干擾,改善注采剖面,有效控制無效水循環,提高油層吸水比例。例如,2013年全年共完成117口井,調剖前后對比注水壓力上升0.14MPa,日實注下降8m3,累計少注水6.1×104m3。對比31口吸水剖面井,調剖目的層的吸水比例由調剖前36%下降到調剖后的15.6%。統計連通的175口未措施采油井,調剖前后對比,日產液平均下降0.6t,日產油平均上升0.1t,含水下降0.22%。“十二五”期間在開發區水驅的22個區塊應用,并重點在密井網區、精細挖潛示范區、含水上升區、鉆降區、套損區等重點區域實施707口井,控制無效注水42.68×104m3。

2優化產液結構調整

2.1周期間抽控液

主要針對含水率大于98%,日產液高于60t或低于30t,日產油量低于0.5t,沉沒度小于50m的井實施。適用于部分油層發育較差、地層壓力低于周圍井區或單層突進無法采取控液措施的采油井。“十二五”期間共調控490口井,減少無效產液218.53×104t。

2.2特高含水井長周期抽稀井網調控

經逐井分析研究,依據單井產量、含水及產液量的不同,對綜合含水大于98%,日產油小于0.5t的特高含水井實施調控,同時對連通注入井同步關停及下調水量。“十二五”期間分別在某4個區塊后續水驅進行長周期抽稀井網調控,共調控615口井,減少無效產液286.62×104t。2.3衡油控液優化機采參數通過動態跟蹤分析含水、沉沒度等值圖變化情況,在高產液、高含水、高液面區塊選擇控液井組,實施下調參措施;在低產液、低含水、低液面區塊選擇提液井組,實施上調參措施。在最大程度保持下調參降液所損失的油量與上調參提液所增加的油量平衡的情況下,降液總量與提液總量的差值即為控液量。同時,對相應注水井進行匹配調整。“十二五”以來衡油控液3870井次,減少無效產液68.23×104t。2.4高含水井堵水以環空找水、井溫、噪聲等資料為依據,結合平面上的注采關系,動靜結合確定高含水、高產液目的層。通過機械、化學兩種堵水方式,控制高含水、高產液方向注采強度,降低堵水井和區域采油井含水率,緩解層間干擾或平面矛盾,進而調整區域內壓力場,改善井組其他井的開發效果。“十二五”期間,實施堵水措施340口井,減少無效產液71.15×104t。其中,2014年對處于聚驅后期和后續水驅的低效采出井,采用機械封堵工藝控含水、挖潛油層內部剩余油、控制低效無效循環,同時注入端相應層段實施控注[4]。例如,對某井進行堵水后,對連通注入井同時進行層段調整,4口井共下調水量111m3。堵水后該井日產液下降147.7t,日產油上升0.7t,含水下降了0.78%。聚驅全年機堵67口井,日降液1002t,年控液15.1×104t。

3實施效果

通過抓住能耗源頭,優化注入采出端方案及運行,實施高含水井層個性化調整,“十二五”以來,少注水765×104m3,少產液587×104t,共節電約2256.68×104kWh。“十二五”期間以精細挖潛示范區為引領,水驅利用精細地質研究成果,精細調整提控,在低含水區塊、層系選擇低含水井組,提高產液量;在高含水區塊、層系選擇高含水井組,控制產液量。聚驅通過及時進行注采跟蹤調整,加強注聚受效區塊跟蹤,并對不同區塊高含水井層采取停聚、調堵方案,實現控水控液,取得了明顯節能效果。

作者:蔣福江 單位:大慶油田有限責任公司第一采油廠