變頻節能技術在帶式運輸機的運用

時間:2022-01-15 03:27:10

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變頻節能技術在帶式運輸機的運用

摘要:針對目前帶式運輸機存在效率低、能耗大、無法自動調速的問題,提出一種基于PLC的帶式運輸機變頻調速節能自動控制系統,并給出系統的整體方案:其硬件設計包括控制器、電子皮帶秤、帶速傳感器、料位計、變頻調速單元,軟件設計主要是PLC控制程序的設計與開發。目前該變頻調速系統已被應用到礦井帶式運輸機上,大大節省了能耗,提高了自動化水平。

關鍵詞:帶式運輸機;變頻調速;節能;自動化;應用價值

帶式運輸機作為煤礦的重要運輸設備,目前正在向著長距離、大容量、快速度的方向發展,其良好的穩定性和可靠性在煤礦運營過程中發揮了非常重要的作用[1]。帶式運輸機在煤炭運輸過程中存在很大的不均衡性,不能保證煤量時時相同,而不同運輸煤量下電動機的效率是不相同的;同時,目前大部分運輸機的運輸速度是恒定值,即便是在輕載或者空載情況下,運輸機也將始終以額定功率進行運輸,在這種情況下,電動機做功效率低,致使大量電能被白白損耗,增加了企業的生產成本[2]。帶式運輸機的電能消耗在煤礦運營成本中一直占有較高的比重,因此,對帶式運輸機進行節能改造。

1變頻調速節能控制系統整體方案設計

圖1所示為帶式運輸機變頻調速節能控制系統整體方案示意圖。整個系統由地面調度中心、井下PLC控制器、變頻調速單元、電子皮帶秤、帶速傳感器、料位計、帶式運輸機、CAN總線通信電路等組成。其中,地面調度中心包括上位機、數據庫服務器,負責對運輸機的帶速、煤量等信息進行實時在線顯示,同時具備數據存儲、報表打印、超限報警提示等功能;PLC主控制器承擔承上啟下的功能,負責接收來自檢測單元的數據信息,一方面進行智能分析處理,將其上傳給地面調度中心,另一方面根據處理結果輸出控制頻率來控制變頻調速單元調節速度、設備啟停等;檢測單元由帶速傳感器、電子皮帶秤、料位計組成,負責對運輸機的帶速、煤量信息進行監測,傳輸給PLC控制器,檢測信息皆為模擬量信號,需要進行轉換才能送入PLC模塊;變頻調速單元是執行設備,PLC控制器按照預先設定的控制策略輸出控制頻率,變頻調速單元負責接收來自PLC控制器的頻率控制信號,輸出對應的電壓驅動電動機運轉,從而實現帶式輸送機的各種調速功能。

2變頻調速節能技術具體原理分析

變頻調速節能控制系統主要是通過檢測單元對帶速、運輸煤量進行檢測,經反饋對比輸出合適的控制信號控制變頻調速單元,由變頻調速單元驅動運輸機電機來實現調速節能。公式(1)為帶式運輸機交流電動機的轉速表達式[3]:n=60f(1-s)p.式中:n為電動機的同步轉速,f為電動機的電源頻率,s為電動機轉差率,p為電動機定子繞組極對數。p是電動機的固有屬性,固定不變。根據公式(1)可以知道,帶式運輸機電機的轉速n與其電源的工作頻率f是成正比例關系的,可以通過改變電機的電源工作頻率f來實現電機的調速。我國的額定工頻為50Hz,那么通過PLC控制器控制變頻調速單元可為運輸機電機提供工作頻率在0~50Hz范圍內變化的電源,電機轉速可在此范圍內自由調節,具備很寬的調速范圍。

3硬件設備選型分析

PLC在帶式運輸機變頻調速節能控制系統中實現頻率控制、時序控制、邏輯控制和順序控制等功能。本文采用西門子公司的S7-300系列PLC作為變頻調速系統的核心控制器,變頻調速單元與PLC控制器之間通過PROFIBUS總線方式來進行數據傳輸。控制系統包括CPU模塊315-2DP、電源模塊PS307、通訊模塊CP343-1。由于檢測單元皆為模擬量信號,故采用模擬量輸入模塊SM331。電子皮帶秤主要負責對運輸煤量進行檢測,將其安裝在帶式輸送機上距離機頭500m處。本文采用ICS-XB型井下電子皮帶秤計量系統,該檢測系統計量精度高、功能強大、污染小,符合煤礦對設備性能的要求。當煤炭從秤體通過時,煤炭的重量會通過皮帶與稱重托輥作用于稱重傳感器,最終將檢測出的重量信號通過PLC控制器上傳給地面上位機,重量信號皆為瞬時煤量值。帶速傳感器負責測量皮帶的運輸速度,用于實現速度信息反饋,為速度調節提供支持,同時實現低速打滑、超速等保護功能。將其安裝在下側皮帶與其緊密接觸。帶速傳感器選用HQ-SD40JW型速度傳感器。料位計負責測量煤倉內原煤的儲量,通過非接觸方式對煤倉中原煤高度變化進行實時連續檢測,系統采用NIVELCO一體式超聲波料位計。變頻調速單元作為執行輸出設備,考慮到安全性、經濟性及可靠性,系統選德國ABB公司ACS800變頻器作為驅動變頻調速單元,具體型號為ACS800-07,為高-高結構,實際參數為額定電流160A,可承載負載為2800kW以內。變頻器采用直接轉矩控制方式(DTC),并通過主從控制方式來驅動帶式運輸機,采用一拖一的配置方式,由兩臺變頻器同步驅動,主從變頻器之間通過光纖通信方式進行控制信號傳輸,PLC控制器傳來的控制信號只需作用在主變頻器即可,主變頻器通過光纜將從變頻器的控制信號傳送過來。而變頻器帶有PROFIBUS/MODBUS485通訊接口,用于與PLC控制器實現雙向數據傳輸,變頻器將自身功率因數、輸出頻率、輸出電壓等參數傳輸給至PLC,PLC將頻率控制信號傳輸給主變頻器[4]。

4PLC控制程序設計

采用編程工具STEP7對PLC控制器進行程序開發,編程方式為梯形圖方式。為提高程序執行效率,簡化開發過程,采用模塊化設計思路,由主程序來調用子程序進行控制。PLC控制程序由主程序、軟啟動控制子程序、帶速測量子程序、煤量測量子程序、變頻調速子程序、功率平衡子程序、緊急停車子程序、故障預警子程序、故障保護子程序等組成。其中軟啟動控制子程序、變頻調速子程序、功率平衡子程序、緊急停車子程序等是針對變頻器開發的。圖2所示為控制系統的主程序流程框圖。

5節能效果分析與總結

經過改造后,該變頻調速節能控制系統已經應用到本部礦井的帶式運輸機上,取得了很好的節能效果。改造之前,帶式運輸機一直以恒定速度進行工作,故每時每刻消耗的功率都是一樣的,皆為額定功率。經統計,改造前年消耗電量約為3428000kW•h,改造后,運輸機帶速由實時運量來給定,年消耗電量約為1945600kW•h,經計算,采用變頻調速控制系統后,年用電量比改造前降低了約1482400kW•h,節能效率達到了約43.2%,效果十分明顯。

參考文獻

[1]劉冰.變頻驅動技術在大運量長距離帶式運輸機的應用[J].煤礦機電,2016(4):45-48.

[2]王楠.帶式運輸機節能控制系統分析[J].能源與節能,2020(2):54-55;115.

[3]何磊.煤礦帶式輸送機的電氣節能技術研究[D].西安:西安科技大學,2010.

[4]李理,王賡,董園.ACS800變頻器在鑄造起重機主起升機構的應用[J].鞍鋼技術,2018(1):66-69.

作者:張冰峰 鄭鎖珍 單位:山西省節能中心有限公司