硫化物去除劑在污水處理中的應(yīng)用

時間:2022-05-17 10:10:20

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硫化物去除劑在污水處理中的應(yīng)用

油田水系統(tǒng)中硫酸鹽還原菌的大量繁殖導(dǎo)致的微生物腐蝕會產(chǎn)生硫化亞鐵顆粒[1],其懸浮于水中造成“黑水”現(xiàn)象,一方面會使注水懸浮固體含量升高;另一方面,因其具有油水雙潤濕性不僅會吸附在油珠表面阻礙油珠聚并,還易在石英砂等水潤濕性顆粒表面沉積使其轉(zhuǎn)變?yōu)橐孜接椭榈碾p潤濕性顆粒,增加油水分離難度。大慶油田采油一廠弱堿三元312污水站平均日處理水量24000m3,回收水池出水及來水“黑水”現(xiàn)象嚴(yán)重,外輸水含油、懸浮固體均未達(dá)標(biāo)。對其水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的原因分析結(jié)果表明,312污水站反沖洗水的污染是造成來水“黑水”現(xiàn)象的主要原因,來水產(chǎn)生的“黑水”問題,降低了油水沉降分離效率;回收黑水中分離出的固體雜質(zhì)主要是硫化亞鐵,其次是生物膜等細(xì)菌代謝物,其中硫化亞鐵是影響沉降效率的主要污染物,而SRB的大量滋生會造成水體中硫化亞鐵含量升高。因此,解決現(xiàn)場水質(zhì)問題的關(guān)鍵在于消除回收水池內(nèi)及濾料表面的硫化亞鐵污染,同時使水體SRB受控。

1試驗數(shù)據(jù)與分析

在三元312污水站反沖洗泵前投加硫化物去除劑,加藥濃度以反沖洗水量計算為300mg/L,加藥水反洗濾罐后進(jìn)入回收水罐,達(dá)到極限液位后經(jīng)回收水罐底排污進(jìn)入回收水池,從回收水池返排至來水匯管,加藥工藝簡圖見圖1,加藥情況見表1。1.1投加硫化物去除劑對回收水水質(zhì)的影響實驗期間,回收水檢測。投加硫化物去除劑沉降12h后,回收水的硫化物含量平均降低了68.42%。加藥后沉降時間越長處理效果越好,根據(jù)現(xiàn)場取樣目測結(jié)果,加藥后平均沉降時間5h即可使回收水黑色褪去,效果如圖2所示。加藥前后回收水質(zhì)變化情況如圖3所示。圖2平均沉降時間5h回收水(左起:加藥前1、加藥前2、加藥平均沉降5h)加藥前加藥期間停藥圖3加藥前后回收水變化綜上,投加300mg/L硫化物去除劑后沉降12h,可有效降低回收水的含油量、懸浮固體含量及硫化物含量,平均除油率83.10%,懸浮物去除率33.72%,硫化物含量去除率68.42%。1.2投加硫化物去除劑對濾前水質(zhì)的影響濾前水含油、懸浮固體含量數(shù)據(jù)見表2。投加硫化物去除劑后,濾前含油平均下降33.55%,懸浮物平均下降18.19%。1.3投加硫化物去除劑對外輸水質(zhì)的影響外輸水含油、懸浮固體含量數(shù)據(jù)見表3。投加硫化物去除劑前,外輸水不達(dá)標(biāo),加藥后的8d內(nèi)有5d外輸水達(dá)到“雙20”指標(biāo),合格率62.5%,外輸水含油平均下降48.55%,懸浮物平均下降39.37%。

2實驗結(jié)論

1)投加300mg/L硫化物去除劑后沉降12h,可有效降低回收水的含油量、懸浮固體含量及硫化物含量,平均除油率83.10%,懸浮物去除率33.72%,硫化物含量去除率68.42%。2)投加硫化物去除劑后,濾前含油平均下降33.55%,懸浮物平均下降18.19%。3)投加硫化物去除劑前,外輸水不達(dá)標(biāo),加藥后的8d內(nèi)有5d外輸水達(dá)到“雙20”指標(biāo),合格率62.5%。數(shù)控機(jī)床存在一定的差距,所以需要采用實驗研究、理論分析和計算機(jī)模擬等多種方法開展大量的基礎(chǔ)性研究工作。創(chuàng)新數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計理念,積極融入先進(jìn)的數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù),以便能夠為客戶提供更高速度、更高精度和更高生產(chǎn)效率的數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計工藝范圍,從而保證數(shù)控機(jī)床具有較好的性能。

作者:張永剛 單位:大慶油田開普化工有限公司